效蒸发器结盐
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效蒸发器结盐
参考答案
通过上述分析,该厂在Ⅰ效二次汽管和Ⅱ效二次汽管间接一连通管,管上加一阀门。将Ⅰ效的部分二次蒸汽分至Ⅲ效加热室,这样相对降低了Ⅱ效蒸发器加热室的蒸汽压力,即相对提高了Ⅱ效蒸发器内碱液的沸点,避免因传热温差过大而造成沸腾区下移而使蒸发器结盐。再次开车以后运转正常。
虽然Ⅱ效蒸发器结盐问题最终解决了。但给我们带来的教训是深刻的。我们在以后设计制作蒸发器时,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ效的生产能力要基本相当,避免同类事故的再次发生。从运转情况来看,Ⅱ效旋液分离器运转正常,盐分离效果良好,蒸发器结盐的原因在于蒸发器本身存在问题,因此该厂采取了一系列防止蒸发器结盐的措施,如:提高蒸发室液面,改为锥底进料等,但效果都不明显。此后,对蒸发器的运行记录进行了详细分析,Ⅱ效蒸发器刚换上的时候运行是正常的,但Ⅰ效、Ⅲ效也更换以后就开始发生结盐问题。经前后对比和分析,发现Ⅱ效蒸发器结盐主要有两方面原因:一方面,Ⅰ效加热室面积大于Ⅱ效,产生的二次蒸汽相对来说比较多,而Ⅱ效加热室换热面积相对较小,消化蒸汽的能力差,导致Ⅰ效二次蒸汽压力升高,碱液沸点提高,二次蒸汽温度升高;另一方面,Ⅲ效加热室换热面积比Ⅱ效大,消化蒸汽的能力大,而Ⅱ效由于换热面积较小,生产能力小,产生的二次蒸汽少,导致Ⅱ效二次蒸汽压力偏低,这样Ⅱ效碱液的沸点降低。由于上述两方面原因导致Ⅱ效蒸发器的传热温差大大提高,碱液沸腾剧烈。致使Ⅱ效蒸发器的沸腾区下移至换热管内,部分析出的食盐附着在管壁上,越积越厚,影响碱液的循环,最后导致部分列管堵塞,蒸发器不能正常工作。同时,由于工效沸点升高,降低了传热温差,生产强度降低,Ⅲ效因Ⅱ效二次蒸汽压力过低,无加热蒸汽,浓效因Ⅰ效冷凝水量小,闪蒸汽量小,也无加热蒸汽,从而都不能正常工作。这样就导致了Ⅱ效蒸发器结盐、蒸发产量过低的状态。